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某選煤廠的選煤工藝改造成功

目前我國(guó)選煤廠一般采用兩段(粗粒跳汰或重介質(zhì)分選、細(xì)粒浮選)或兩段半(粗粒跳汰或重介質(zhì)分選、細(xì)粒浮選、粗煤泥僅回收)選煤模式,隨著細(xì)粒煤含量的不斷增加,使常規(guī)細(xì)粒煤分選系統(tǒng)的壓力更大,引起浮選系統(tǒng)經(jīng)常出現(xiàn)問(wèn)題。因此,改造和優(yōu)化浮選系統(tǒng)已成為選煤廠亟待 的關(guān)鍵問(wèn)題。

浮選機(jī)

選煤工藝

某選煤廠設(shè)計(jì)能力為1.20Mt/a,屬礦井型選煤廠,于2011年4月正式投產(chǎn),主要入洗本礦原煤,同時(shí)也入洗部分外來(lái)煤,粒度要求-50mm。精煤產(chǎn)品由重介精煤、粗精煤和浮選精煤混合組成,是優(yōu)質(zhì)的高爐噴吹用煤和煉焦配煤。選煤工藝采用原煤預(yù)先脫泥+無(wú)壓三產(chǎn)品重介旋流器分選+粗煤泥干擾床分選+細(xì)煤泥浮選+尾煤壓濾的聯(lián)合洗選工藝。該流程是目前國(guó)內(nèi)新建或改擴(kuò)建選煤廠普遍采用的較為先進(jìn)的選煤工藝,基本 了煤炭的全粒級(jí)高效分選。

存在主要問(wèn)題與分析

隨著礦井開(kāi)采的深入和地質(zhì)條件的變化,煤質(zhì)越來(lái)越差,細(xì)粒煤(-0.5mm)含量已由初設(shè)時(shí)的23.37%升至目前的35%以上。在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),加壓過(guò)濾機(jī)入料濃度一般在160~180g/L之間,其倉(cāng)壓均低于150kPa,排料周期都大于300s(即無(wú)排料周期),濾液濃度高達(dá)45g/L。浮選精煤水分較高,一般維持在22%~24%,有時(shí)高達(dá)26%。浮選尾煤灰分卻特別低,均小于30%,且浮選精礦池經(jīng)常冒料。可見(jiàn)浮選 很差,因加壓過(guò)濾機(jī)工作極不正常,引起浮選精煤水分過(guò)高和精礦池冒料,最終導(dǎo)致混合精煤水分超標(biāo)及跑煤比較嚴(yán)重。

對(duì)策與

根據(jù)上述浮選系統(tǒng)存在的問(wèn)題以及煤泥的粒度特性對(duì)浮選 的影響分析,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)工藝設(shè)備和管線布置情況,特制定了浮選精煤摻粗實(shí)驗(yàn)和浮選尾煤再選實(shí)驗(yàn)方案。在上述實(shí)驗(yàn)方案獲得較好實(shí)驗(yàn)結(jié)果的基礎(chǔ)上,結(jié)合浮選尾煤再選和摻粗實(shí)驗(yàn)獲得的 操作參數(shù),實(shí)施聯(lián)合實(shí)驗(yàn)方案,最終 浮選系統(tǒng)存在的問(wèn)題。圖1為浮選系統(tǒng)優(yōu)化流程圖注:A和B線分別代表?yè)酱趾臀裁涸龠x工藝管線)。

浮選系統(tǒng)優(yōu)化流程

圖1中341為粗精煤高頻篩,篩上物料進(jìn)浮選精礦池,對(duì)加壓過(guò)濾機(jī)入料進(jìn)行摻粗,篩下礦漿進(jìn)入料池浮選。主要從以下方面進(jìn)行優(yōu)化:

(1)對(duì)加壓過(guò)濾機(jī)濾液取樣并做篩分分析,結(jié)果表明-0.074mm粒級(jí)含量大于50%。故將加壓過(guò)濾機(jī)濾布由140目更換為200目,以減少微細(xì)粒浮選精煤流失,降低濾液濃度。

(2)將加壓過(guò)濾機(jī)主軸轉(zhuǎn)速降低,以延長(zhǎng)濾餅脫水時(shí)間,降低產(chǎn)品水分。

(3)開(kāi)精煤濃縮分級(jí)旋流器(337)到粗精煤高頻篩(341)底流閥,使粗精煤礦漿入高頻篩(341),篩上物和篩下物分別進(jìn)浮選精礦池和入料池。通過(guò)摻粗提高加壓過(guò)濾機(jī)入料濃度和改善濾餅性質(zhì),減弱細(xì)粒間搭橋,最終 加壓過(guò)濾機(jī)倉(cāng)壓提高、排料周期縮短和浮選精煤水分降低。

浮選機(jī)

尾煤再選實(shí)驗(yàn)方案的目的是提高煤泥灰分,減少浮選精煤流失。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備布置情況,在不增加設(shè)備和投資的前提下,微開(kāi)兩臺(tái)浮選柱的 排放閥,讓浮選尾煤礦漿經(jīng)粗精煤高頻篩(341)篩下料管進(jìn)入浮選入料池,經(jīng)浮選柱再選。在浮選尾煤再選實(shí)驗(yàn)過(guò)程中,分別對(duì)尾煤再選前和再選后煤泥取樣化驗(yàn),根據(jù)化驗(yàn)結(jié)果再適當(dāng)調(diào)整兩臺(tái)浮選柱的 排放閥開(kāi)度。

經(jīng)過(guò)反復(fù)實(shí)驗(yàn)調(diào)整,最終確定了各項(xiàng)優(yōu)化參數(shù):當(dāng)浮選柱的 排放閥開(kāi)度約為10%,341上煤層厚度約為2cm,加壓過(guò)濾機(jī)主軸轉(zhuǎn)速設(shè)為0.85r/min時(shí),浮選煤泥灰分可提高到36%~44%之間,且大部分?jǐn)?shù)據(jù)大于38%;倉(cāng)壓在200kPa以上,排料周期在220s左右,浮選精煤水分小于18%;混合精煤產(chǎn)率提高1.5%以上,其水分降低約2%。

2013年該選煤廠共入洗原煤55 t,精煤27 t,精煤價(jià)格為736元/t,煤泥價(jià)格269元/t,則僅精煤產(chǎn)率提高年可增加利潤(rùn)為385.27 ,減少精煤折水虧噸年可增加利潤(rùn)為405.55 ,年共增加利潤(rùn)790 以上。可見(jiàn)浮選系統(tǒng)優(yōu)化后,經(jīng)濟(jì)效益非常顯著。

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